首钢矿业水厂铁矿多管齐下节能降耗
发布时间:2024-12-11 16:37:36
连日来,首钢矿业水厂铁矿采掘作业区多措并举打好节能降耗主动仗,以实际行动践行极低成本运行理念,针对实际问题持续研究节能降耗新举措。
降低集中润滑电机无功消耗。针对电铲集中润滑电机在待车时存在无功消耗问题,党员骨干陈明歌带领创新工作室成员深入研究,设计出一种通过总激磁控制润滑油泵电机运转的方法。即设备运转作业时油泵启动,待车时停止,有效避免了待车时的电能浪费。经测算,每台电铲油泵电机平均每月运行时长可减少31小时,每台每月可节约用电170千瓦时。
降低电铲起动过程无功消耗。电铲启动时开斗系统为热备用状态,每小时消耗电能5.5千瓦时,长时间启动浪费电能。针对存在问题,采掘作业区党员张汉柏领题破题。在仔细分析设备运行原理的基础上,将开斗系统与总激磁进行关联,实现了只有打开总激磁时开斗系统才能通电的功能,待车时断电,有效降低了电能消耗。经测算,电铲每天待车2小时左右,8台电铲每天可节省电能88千瓦时,月可节约用电2640千瓦时。
提高焊接效率降电耗。以往,采掘作业区修复电铲铲斗、铲杆齿等备件时采用传统手弧焊焊接方式,工作效率低、消耗电能多。为了提高工作效率、减少电能消耗,党员张超借鉴兄弟单位经验,摒弃手弧焊焊接,采用二氧化碳气体保护焊进行修复,并通过调整焊接参数,提高焊接质量和效率。二氧化碳气体保护焊投入使用后,铲杆焊接时间缩短至16小时,年可节约用电2208千瓦时。
强化日常管控降电耗。在持续开展课题攻关降低电能消耗的同时,采掘作业区还进一步强化日常过程管控。定期巡检设备,及时发现处理故障,确保设备处于良好运行状态,减少因故障导致的能耗增加;优化设备操作流程,提高操作人员节能意识,避免因操作不当造成的能源损耗;精细生产作业计划,根据生产任务和设备实际情况,科学调配设备使用,避免设备长时间空转,提高设备利用率,以提效促降耗。
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