通钢公司深抠细算奋力攻关推动指标改善
发布时间:2024-08-19 16:27:05
“一引领两融合”群众性主题实践活动开展以来,通钢公司制定了“蹦高”计划,并以正向激励为手段,激励各单位眼睛向内主动加压、深抠细算奋力攻关,抓保供、抓协同、抓落实,聚焦堵点、难点、卡点,同向发力,同心发力,同步发力,不断攻克制约提质提效的瓶颈,推动指标改善和“蹦高”计划的逐步完成,为公司走好脱困突围上坡路,打赢生存攻坚战注入强劲动力。
炼钢事业部从日常管理、工艺创新、绩效分配等方面入手,构建多元管理模式,通过建立科学的绩效评价体系,将职工个人利益与事业部整体利益紧密结合,为各项指标的改善提供了有力支撑。在降低钢铁料消耗方面,该事业部稳定含铁料分批次加入,控制转炉终点氧含量,通过采取转炉终点降枪操作,提高碳氧反应程度,减少金属吹损,每吨钢降低钢铁料消耗0.30公斤;通过回吃铸余渣降低精炼石灰消耗,回吃渣比例提升12%,使精炼石灰消耗每吨钢降低2.07公斤;控制精炼炉钢水进站温度,确保方坯长浇次生产,降低钢包、铁包投入数量,提高周转效率,减少线下保温时间,实现成本缩差每吨钢4.48元。
通钢板石矿业聚焦关键环节达产提效,对主井效率提升展开攻关,严格执行点检定修,及时更换衬板和调绳,检查计量斗粘料情况,保证单斗提升量,夯实主流程提产提效基础。井采单位克服矿体赋存条件变差影响,以截止品位和放矿总量相结合的方式出矿,动态调整截止品位,严控废石混入,均衡搭配出矿,避免采出矿石集中劣化,保证了出井品位的稳定。
选矿厂优化系统设备运行,提高细碎机运行效率,同时优化干选参数,提升废石产率,降低入磨废石含量,平衡质量效益,控制磨矿细度,球磨综合台效同比有所提高。球团厂细化生产组织,提高造球水平,降低生球含粉率,适时监控回转窑内反应气氛,调整风量、温度,落实工艺和设备零事故措施,稳定链篦机机速,实现了工艺设备故障率为零。
能源事业部对发电水池冷却塔管路及水帽进行清理,解决了冷却塔因堵塞导致换热能力变差的问题,提升了机组真空度和发电效率,降低了机组汽耗。同时,为提升锅炉效率,该事业部还对锅炉控制系统进行了升级。优化控制方式,细化能源介质计量,强化职工操作,精细调整各能源介质,降低高炉煤气消耗。推进内部深化改革,由小班组每日核算成本、计量产量的方式,细化至按人头分配各项能源介质指标及产量,使作业区生产经营模式由原来以班组为单位的“自顾自”模式,逐步转变为以横班每个时段为单位的“团体”模式,激发了职工干好工作的积极性和主动性,设备能效不断提高,自发电量超计划365万千瓦时。
完成公司“蹦高”计划是脱困突围的生命线、基准线、安全线。通钢公司干部职工将同向而动,汇聚一股力,围绕“蹦高”计划,矢志不渝、笃行不怠、砥砺深耕,力争交上生产经营的满意账单。
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