聚焦新产线 打出高效率 ——首钢矿业机械厂磨球产线持续降本提升竞争力
发布时间:2024-07-22 16:21:08
产品发运现场。
今年以来,首钢矿业机械厂磨球产业面对新产线、新任务、新挑战,以经济运行为主线,坚持目标导向、问题导向,借鉴学巴登优秀做法和经验,在打开分析中找准潜力点、在写实调研中发现问题点、在课题攻关中创造效益点、在螺旋提升中扩大盈利点,通过深入推进提效降本工作,取得了较好效果。1—6月份磨球产量较去年同期增长121.00%,较计划增长112.33%。
在生产提效中降成本。今年年初,磨球项目部在去年连续5次中标境外企业1万余吨磨球订单的基础上,以优质的产品和服务赢得了用户的信任与认可,再次取得1.7万吨磨球年度订单。面对产量提升与人员短缺的矛盾,机械厂组织制定《磨球产线打产能专项工作方案》,综合考虑需求结构、生产效率、人力资源配置等因素。一方面强化组织,调动机关科室20余人组成5个护航小组进驻磨球现场,与一线职工一起24小时轮流倒班作业。在参与具体生产的同时开展现场调研,掌握影响生产效率的堵点卡点,提出解决方案,有效缓解了生产一线人员短缺的矛盾。另一方面开展提效项目攻关,在单头轧辊的基础上,成功开发双头轧辊,轧机运转一圈生产1个钢球变成了2个,轧球产线生产效率提升35%。设计制作装球机轨道,装球机由固定式改为流动式,由原来2人每小时最多装10袋,实现了2人每小时可装20袋,工作效率翻番。
在能源挖潜中降成本。深入推进能源管控工作,优化与完善能源管控体系,构建节能降耗工作机制,通过建立节能降耗管控机制、班组月度评价机制,强化节能措施落地,全员节能意识不断增强。通过对轧球产线生产过程进行调研,综合分析吨产品电耗、小时产量、电机频率设定等因素,发现在产线运行平稳的情况下,适当增加棒料进给速度,能够有效提高小时产量,降低吨产品电耗。通过调整产线运行参数和进料电机给定频率,产线小时产量提升8%,轧球单耗降低3.2%,年可节约电费6万元。
结合产量和人员变化,项目部及时调整生产作业时间,周一至周五占用10时—16时平谷期时段进行生产,周六、周日占用12—14时谷期时段进行生产,实现谷期打满。双头轧辊的研发成功,在提高生产效率的同时,降低电耗8千瓦时/吨,月节约电量0.6万千瓦时,年可节约电费4万元。
在深化创新中降成本。着力推动技术创新成为第一竞争力,坚持以技术创新带动全面创新。深入推进“一引领两融合”,与河北工业大学签订产学研用框架协议,与首钢技术研究院建立共同研发合作关系,充分发挥学科优势和科研实力。紧密结合机械厂生产实践和技术需求,开展联合科研攻关、人才培养和技术交流,成功研发直径25毫米轧球、直径30×35毫米轧段、直径40×50毫米轧段等新产品,具备了直径20毫米—直径125毫米全规格、全系列磨球产品制作能力,着力打造新质生产力。
在经济采购中降成本。为更好地适应市场化需求,与物资公司密切配合,共同建立市场化、经济化采购机制,发挥分析团队作用。做深市场研判,结合生产计划、市场形势、库存三方面因素,抢抓时机,把控节奏,调整采购量,做实波段采购,努力跑赢原材料价格。1—6月份,钢坏等大宗物资实现采购效益累计54.87万元,磨球原料成本降低59.23元/吨。
在深化服务中拓市场。机械厂践行“制造+服务”理念,委派专人到境外企业开展磨段使用、矿用备件测绘等服务工作。在此基础上,积极跟进国内市场,与客户洽谈新建立磨机小直径钢球级配项目。磨球产品形成了以唐山周边地区、西北地区、东北地区为主的十余家固定客户,同时积极巩固拓展海外市场。随着磨球产线的相继建成投产,具备了多品种、多规格磨球产品生产能力,磨球项目部以此为支撑,在服务好大石河、水厂、马城、马矿的同时,不断巩固拓展境内外市场。
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