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首钢要闻

长钢炼铁厂高炉除尘系统实现卸灰自动化

发布时间:2024-06-24 16:49:00

近期,首钢长钢炼铁厂坚持以“一引领两融合”为路径,创新思路、主动探索,自行编制PLC程序,运用于8、9号高炉出铁场除尘和9号矿槽除尘系统,并利用近期两座高炉检修契机成功切换上线,实现了卸灰自动化,大幅提高了劳动效率,环境效益和经济效益显著。

针对高炉出铁场人工卸灰问题,炼铁厂多次召开专题会,分析研究治理措施。在现有出铁场除尘和矿槽除尘箱体灰斗上安装雷达料位计,能够实现灰斗料位的实时监控,同步确保清灰的及时性。然而经论证后发现,8、9号高炉出铁场和矿槽共有46个箱体,如果每个箱体下部储灰仓均安装雷达料位计,安装位置受限,安装条件相互制约,安装精度不够,采购及安装费用高达60余万元,且后续仍需要人工卸灰作业。此方案“性价比”不高,于是进一步拓展思路。除尘喷煤作业区与设备科相关人员进一步推敲,决定自主编制PLC程序,实现自动放灰控制。他们模拟手动放灰场景,按照测算时间段、既定动作时间顺序执行输送机、提升机卸灰阀,卸灰阀动作信号生成后,皮带以“运行信号”到位作为执行下一步的条件,卸灰阀以开到位和计时作为执行下一步条件……对每个环节进行个性化时间设定,以此类推,总计完成了33个步骤的设定。需要卸灰时,一键启动,信号灯完成33个步骤的“闯关”,全部变成绿色,即完成了自动卸灰的全流程操作。在实际运行中,某个环节出现问题,信号会立即暂停,并发出警示,直至问题处理完毕,信号灯继续“闯关”。此外,他们还将自动卸灰时间设定在电网“谷”段,节省了电费支出。

改造过程中,该厂职工克服操作室工控机配置低、冗余不足,程序运行速度受限等难题,从立项分析、着手研究、现场测试、施工安装到联运调试,高效组织,稳步推进,最终实现项目如期改造完成。


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