“质”上下功夫 “效”上出文章
发布时间:2024-03-18 17:00:07
杏山铁矿技术人员探讨回采爆破中填塞炮孔新材料使用方法。
首钢矿业准确把握好推动技术创新成为首钢第一竞争力、以技术创新带动全面创新的各项工作要求,将“提高效率、提升效能、提增效益”作为推进各项工作的重要抓手,坚持推陈出新、坚持精雕细刻,着力在“实、快、优、精”上下功夫,为高质量完成目标任务提供坚实支撑。
聚焦“实”:炮孔填塞新技术。炮孔填塞是掘进爆破的一项重要工作程序,其填塞质量直接影响着爆破安全和爆破效果。前期,爆破人员需先使用炮泥机制作炮泥,再将每炮需要的大约20kg炮泥搬运到现场进行填塞,费时又费力,也极考验爆破人员填塞技术。
矿业公司杏山铁矿积极开展爆破孔口填塞新工艺课题研究,尝试用新式材料代替炮泥进行填孔。新式材料具有轻便易操作、技术要求低、填塞效率高的特点。经现场测试,新式材料能够达到理想爆破效果,不仅省去了制作炮泥的步骤,而且填塞操作简单便捷,降低了劳动强度,提升了工作效率。
对标“快”:新武器提效50%。90-3D钻杆接头是矿业公司机械厂镗床加工流程的重要工艺备件。随着近期职工队伍人员调整,镗床岗位出现了结构性短缺,给生产经营带来冲击。
对此,机械厂眼睛向内,以技术攻关提效为抓手积极深度挖潜。经选型比对,购置暴力钻头并制作专用工装,以卧车加工替代镗床加工,缓解镗床加工压力,保证生产秩序。从使用情况看,购置的暴力钻头硬度高、耐磨性强,切削速度和吃刀量大幅提升,且该钻头具有自动排屑和无需刃磨的特点,有效减少了反复进刀退刀排屑,以及刃磨钻头的辅助时间,加工效率提升了50%。
锚定“优”:创新为质量管控护航。为提升喷浆支护后的检测效率、确保检验人员作业安全,矿业公司马城铁矿立足当前各井喷浆支护工作量大、巷道支护标准高的实际,利用反弹应力学原理和自动检测装置,自行研制出一种喷浆厚度检测仪,防范因人员登高后使用电钻打孔检测喷浆厚度所带来的安全隐患。
经现场测试,检测人员站在巷道底板即可直接进行检测和数据读取,在降低作业安全风险的同时,有效提高了检测效率及精准度。马城铁矿同步形成现场数据材料30余份及专项论文1篇,为减少支护工序质量问题发生提供了有力支撑。
致力“精”:皮带温度全天候监测。矿业公司大石河铁矿破碎、供料区域皮带是物料输送的主要载体,其皮带滚筒作为主要传动部件,会随运转不断升温,一旦温度异常未得到及时处理,会加剧皮带老化,影响稳定运行。传统模式下,需要岗位人员定时现场检查,发现异常、解决问题的时效性不能满足生产要求。
根据无人选矿厂建设需求,矿业公司计控检验中心在充分调研的基础上,加装了84个磁吸式热电阻,并将检测信号传输至现有自控系统中,实现了21条皮带24小时实时温度监测。通过完善温度超限报警功能,集控人员能够及时发现异常情况并组织处理,为设备长周期稳定运行和健康管控提供了有力保障。
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