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首钢要闻

京唐炼铁部积极开展修旧利废降成本

发布时间:2023-12-13 17:01:27

京唐炼铁部设备系统职工不断提升降本意识,从设备检修、备件管理等方面算好设备运维“经济账”,积极开展修旧利废,提升检修作业效率,为设备降费增添了有力举措。

加热炉点火装置自主修复。烟气净化作业区共7套加热炉,配置14个点火装置、28个火花塞。今年以来在点火过程中开始出现点火效率偏低、点火失败的情况。由于火花塞使用时间已长达5年,如果更换全部28根火花塞不但装机量大,而且备件周期时间长给生产稳定运行带来隐患。电气自动化点检谢东细致检查换下的火花塞,发现点火电极与点火装置打火处存在碳化现象。于是,他用砂纸将碳化部位打磨露出原色,回装试验后使用良好、打火正常。针对火花塞套管损坏问题,他用绝缘胶带包裹,避免打火点内移。经过对火花塞修复再利用,解决了备件周期长带来的系统停机风险,每年可节省备件成本2.1万元。

废旧振动筛底座再利用。3号高炉料仓生矿振动筛、给料机、上闸口更换作业由于上方没有电葫芦,全靠手拉葫芦倒运,费时费力。旧件倒运不出去,新备件就无法到现场,增加电葫芦不但会增加设备费用,而且由于位置空间狭窄,加装电葫芦难度也非常大,怎么办?区域点检员程校在巡检时,看到了现场废旧振动筛的底座,一个灵感从脑海中出现。他拿出盒尺测量底座的尺寸,并找来区域维检人员一起研究给底座来了个“小手术”,于是一台给料机闸口倒运移动车诞生了。经过现场试用,倒运备件变得方便又快捷,不但大幅降低了劳动强度,还缩短了备件倒运时间,提高了检修作业效率。

烧结机风箱弯头自主修复。京唐两台烧结机共108个风箱,每个风箱配套一个耐磨弯头。生产中耐磨弯头长时间承受高温烟气的冲刷,极易磨损,平均下来,每年大约要换弯头30个,仅备件费就40余万元。烧结点检区域机械点检张学谦、孟彦新,看着刚换下来的一批弯头,只是迎风面磨损严重,心疼之余开始琢磨旧弯头的“起死回生”。他们俩首先对磨损部位进行挖补,清理出内部破损的耐磨材料,形成100毫米厚的空腔,然后注入新的浇筑料,最后内侧用耐磨钢板封口,不但将弯头修复如初,他们还开创性地加上了陶瓷内衬,给弯头来了个“双保险”。经过上线检验,效果良好,寿命还提高了一倍,修复弯头相比新备件每年可节约费用36万元。

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