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首钢要闻

长钢提前完成能耗“双控”降本增效年度计划

发布时间:2023-11-17 16:47:13

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长钢新建焦炉上升管荒煤气余热利用项目。

今年以来,长钢公司瞄准提高能源系统效益下功夫,以“公司层面统筹谋划+各单位微观管控”为抓手,双向联动,双向促进,吨钢水耗、自发电量、转炉煤气回收量、工序能耗、燃料比等十余项关键指标均顺利达标,1—10月份,能耗双控降本增效完成12923万元,提前完成年度计划。

宏观拉动,顶层设计+机制支撑,实现能耗双控降本增效统筹推进。制定并下发《首钢长钢公司2023年能耗双控、降本增效工作方案》,对各相关工作进行细致梳理、安排,每月组织召开能耗双控专题会议压实责任,鼓励先进,激励后进,有序推动各项既定节能降耗举措的落实落地。水耗方面,全面细致对供用水状况进行摸排,并在用水指标细化分解的基础上制定下发《2023年降水耗工作方案》,重点在管网漏损治理上下硬功夫,“减量化”“节约化”用水取得显著成效。用电方面,合理利用“峰、谷、平分时段差别电价”政策,制定并推进各单位落实《“避峰填谷”用电工作实施方案》,在保障正常生产秩序的前提下,科学调整生产和用电模式。煤气使用方面,积极调整并优化系统运行方式,实现系统的经济高效运行。实施焦化2号焦炉置换使用高炉煤气,按“高炉煤气用尽、转炉煤气加大回收、焦炉煤气调节”原则,快速摸索并建立新的煤气供用动态平衡,在满足新增项目煤气用量的同时,保障锅炉发电机组实现高负荷运行,煤气放散量由8—9万立方米/小时降低至阶段性2万立方米/小时以内,煤气资源的能效水平得到持续提升。充分发挥制氧后备系统的调节优势,动态调整并补充氧氮用户需求,提高系统运行的经济性。同时,深入推进“学巴钢经验·促指标提升”,建立并形成公司、工序、作业区(班组)三级节能管理网络,分工序对能源消耗指标进行细化分解,按月制定并下达能耗及降本计划,形成“月计划保年计划、小指标支撑大指标”的机制,实现了所有指标、所有工序能耗有人管、有措施、有支撑、见效果。

微观落地,工序“分层”+系统“切块”,实现能耗双控降本增效精细管控。工序层面“分层”。通过“降消耗、提回收”实现能源降本。焦化工序完成上升管余热回收项目,稳步提升蒸汽回收量至80千克/吨以上,工序能耗指标达到行业先进水平;烧结工序精细化用电管控,并对原料除尘风机实施变频改造,降低电力消耗2—3度/吨;炼铁降低热风炉高炉煤气消耗30—40立方米/吨;炼钢工序稳步提升转炉煤气及蒸汽回收量,实现工序能耗指标与行业先进水平的持续“缩差”;系统层面“切块”。调整并优化运行方式、提升能效水平实现能源系统效益最大化。采用节能新工艺新技术实施节能技改,实现技术节能降本。结合2号回转窑、水泥热风炉、焦化上升管烟气余热回收、烧结气力输灰等新建项目投运后能源供应状况的变化,以满足新建项目用能需求为前提,持续强化能源系统管控,保障系统平衡稳顺运行。

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