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首钢要闻

矿业水厂铁矿“新材质+新工艺”降本40万

发布时间:2023-11-17 16:46:07

在“学巴登,提效降本”专项行动中,矿业公司水厂铁矿采掘车间针对S09铲回转大齿轮打齿问题开展课题攻关,通过采用新材质、新工艺等完成了自主修复工作,在满足使用要求的同时达到了降低备件费用的目的。

磁铁矿石加工项目投产后,采掘车间安排2台10立电铲进行供料作业。作业过程中,S09铲回转大齿轮的10个齿出现不同程度的断裂现象,影响电铲安全稳定运行。按照以往修复经验,采用对原断裂部位直接进行焊接或焊接备板加固的方式,后期使用效果不佳,仅能维持作业3—5天;整体更换回转大齿轮,需30天工期,影响产线的总量生产且费用较高。

为保证磁铁矿石加工项目供料稳定,采装技术创新攻关团队通过查阅相关资料,对比分析数据,决定采用Q345钢分三层制作轮齿外形,利用507焊丝对大齿轮机体进行直接焊接,该修复方案既能避免焊接应力再次导致轮齿断裂问题,又能够满足焊接要求。修复方案确定后,采装技术创新攻关团队组织修理人员,利用产线检修停机时间完成了大齿轮的修复,修复后的回转大齿轮完全满足电铲正常作业要求,实现降本约40万元。

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